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洗板机进液泵不工作怎么办?

进液泵是一台洗板机从“空板”到“洁板”之间的核心驱动元件——没有它,任何精心编排的洗程都会瞬间停摆。面对“按下 START 键却毫无进液”的尴尬场景,实验人员既要排故,又要保证样本与设备安全。下文以“自外而内、自简到繁”的逻辑,将进液泵失效划分为七大类根因,提供逐级排查与处置方案,并穿插主流厂商说明书中的错误代码与注意事项作 证。

一、“电不通,泵不转”——从供电与按键开始排查

  1. 确认本机电源指示灯与触摸屏是否亮起;若整机无反应,检查插座、UPS 或墙体急停是否被误触。

  2. 若整机上电正常但泵不转,进入**“电机自检”或“泵测试”菜单**:

    • BioTek 405 LS 的 Liquid Tests → Dispense Pump 项应可听到加载声;若菜单灰色,表明主板未检测到泵连接信号。

  3. 保险丝/过流保护:部分机型在泵电源线上串有玻璃管保险丝;烧断后主板仍能上电,但泵不动作。


二、液体不到位≠泵坏——先看外部瓶路

  1. 洗液瓶液面:低液位传感器若已触发,泵逻辑会被锁定;Thermo Wellwash Versa 手册提示“液位不足状态下自动停止泵旋转”

  2. 空气入管:瓶盖密封太紧造成负压,泵吸空;松开瓶盖或更换透气塞可立即恢复。

  3. 管路折弯/滤片堵塞:尤其是硅胶软管拐角处,被台面压住即造成无液现象。


三、泵体机械故障:旋转、膜片与阀门

  1. 旋转式蠕动泵

    • 滚轮卡滞:进液长期不冲洗,残余盐结晶将泵管与滚轮“粘死”;拆掉泵盖,用医用酒精湿布旋转清洁。

    • 泵管疲劳:管壁凹陷导致泵头转动但不吸液,可剪短 1 cm 后重新压入卡槽。

  2. 隔膜泵

    • 单向阀失灵:阀片被蛋白薄膜覆住后只进不出;可拆阀座浸泡 0.1 M 氢氧化铵 10 min 后水冲。

  3. 步进电机齿轮磨损:BioTek 技术服务提示,如泵启动伴随尖锐啸叫且流量不足,常见原因是电机轴齿打滑


四、电子控制与传感闭环

  1. 编码器/霍尔传感器:Thermo 手册错误码 6 与 7 均指向“Dispense pump rotation error/timeout”,即主板未检测到转速反馈。重新插拔泵排线可排除接触不良。

  2. 主板 PWM 输出损坏:若泵测试菜单可见转速计数为 0,且更换泵后仍无输出,多为驱动芯片故障。应联系厂家更换 PCB。

  3. 软件协议锁:部分 GLP 模式下,系统检测到废液瓶满或门盖未闭也会锁死进液泵;查看事件日志解除告警后再试。


五、压力系统配合:别忽略“对门兄弟”真空泵

在多数洗板机中,进液泵与真空泵协同工作。若真空侧压力异常,控制板会阻止进液,避免液体倒灌:

  • BioTek ELx405 真空报警 1400 常伴随进液泵关停,需先检查废液瓶高度与排气滤芯

  • 确保废液管道不高于泵体,防止虹吸反串,手册推荐“废液桶应低于主机工作面”


六、品牌常见错误代码对照速查

设备典型代码官方含义快速处置
Thermo Wellwash Versa6 / 7泵卡死或超时清除堵塞→复位电机→重启仪器
BioTek ELx405Vacuum Alarm 1400真空压力达不到设定检漏→查泵→清过滤片
Tecan HydroSpeedPump Overcurrent电机负载过高清泵管→检查电机驱动

上述代码一旦复位仍反复出现,即符合“报修或更换泵模块”的判定阈值。


七、应急与连续生产策略

  1. 旁路加压:短期内可用 20 mL 注射器连到泵入口软管人手加压,完成关键批次冲洗。

  2. 外置蠕动泵替代:GMP 现场可在确认流量系数后,将外泵并联至进液端以维持生产节拍。但须记录 OQ 变更。

  3. 交叉使用多泵头模块:若机型支持快拆泵头,可与同平台另一路泵对调核实究竟是泵故障还是主板通道损坏。


八、根因消除与预防性维护

  1. **每日结束“Prime→Rinse→Air”**三段冲洗,避免残液干膜。

  2. 月度弱碱浸泡:0.05 M NaOH 循环 5 min 可溶解蛋白垢,随后彻底水洗。

  3. 季度更换 inline 0.45 µm 过滤片,防止颗粒进入泵腔。

  4. 泵转速基准测试:以量筒量取 30 s 流量,记录在 LIMS;若下降 15 % 则预警。

  5. 泵管寿命表:按照累计泵转小时记录,BioTek 建议泵管 500 h 更换一次,高盐样品可缩短至 300 h。


结语

进液泵不工作时,80 % 的故障根因在外围——瓶路、空气、堵塞或互锁逻辑;真正因泵体、电机、驱动板损坏而停机的概率不足两成。遵循“先外后内、先易后难、先临时保命再永久修复”的策略,可最大限度降低实验中断造成的成本。同时,把流量基准、错误码记录、预防性更换泵管写入设备 SOP,不仅让进液泵保持“随叫随到”,也能在审计中有据可查,从根本上消除再次停机的隐患。